涪陵頁巖氣田集輸管網(wǎng)分布武陵群山中,管線依山而建、順坡而埋,未經(jīng)深度脫水的頁巖氣含水量大,集輸管網(wǎng)長期輸送“濕氣”,容易導致管道積液、引發(fā)腐蝕穿孔等安全隱患,造成管道輸氣能力下降。
因此,江漢油田涪陵頁巖氣公司經(jīng)常性地開展清管作業(yè),即采用比管線內徑略大的清管球,利用管道內頁巖氣的壓力,在發(fā)球站的一端推向壓力稍低的收球站,將管道內的積液及污物清理排出,降低管道輸氣壓力,消除管道安全風險,提高了管道輸送效率和運行能力。
清管作業(yè)是一項安全性要求極高的管道內作業(yè)。最初,在清管前,為確保清管作業(yè)安全可靠,涪陵頁巖氣公司采取“離線”清管作業(yè)方式,不但要關閉沿線集氣站,而且還要關停上游集氣站,且整個管線還要放空,把管線壓力壓下來再進行清管作業(yè),清管作業(yè)時間長,一次損失氣量在100萬立方米左右,對氣田生產(chǎn)影響較大。
今年以來,涪陵頁巖氣公司優(yōu)化清管作業(yè)模式,采取“在線”清管作業(yè)方式,即僅關閉需清管的沿線集氣站,上游集氣站不再關停,在管線壓力不降的情況下,積極穩(wěn)妥地實施清管作業(yè)。
技術人員根據(jù)清管過程中壓力變化情況,利用上游集氣站來氣作為氣源推動清管器運行,并適時調整推球供氣站點,加大供氣量,通過聯(lián)絡閥平衡集輸干線推氣量,使推球氣量保持在110萬立方米/天左右,真正實現(xiàn)了“在線”清管不停產(chǎn),有效減少產(chǎn)量損失。
特別是10月17日的清管作業(yè)中,公司大力實施動態(tài)調整,技術人員提前做好清管作業(yè)方案,精細停井安排,將提前關井改為適時關井,減少停井時間,強化發(fā)球、沿途監(jiān)控、收球等各工序銜接,根據(jù)歷次清管經(jīng)驗和清管球在不同坡度管道運行速度的變化,采取先加速再減速的方法,動態(tài)調整清管球運行速度及動態(tài)調節(jié)氣井開關,提高清管球運行效率,整體施工時間縮短了25%,進一步減小清管對氣田的產(chǎn)量影響。
今年以來,涪陵頁巖氣田累計開展不停產(chǎn)“在線”清管作業(yè)6次,避免產(chǎn)量損失達490多萬方,提高了清管效率,有力促進了氣田增產(chǎn)增效。