在低油價的嚴(yán)峻形勢下,2016年西北油田采油一廠通過不斷提升工藝水平,積極探索技術(shù)創(chuàng)新,有效控制遞減,保障能力,提高采收率,實現(xiàn)了多產(chǎn)效益油氣,創(chuàng)效增效的目的,全年完成交油量142.24萬噸,超計劃目標(biāo)0.16萬噸,完成天然氣產(chǎn)量4.09億方,超產(chǎn)0.17億方。
2016年國家大幅放寬天然氣等領(lǐng)域市場準(zhǔn)入,天然氣消費比重上升,產(chǎn)銷兩旺的良好態(tài)勢,采油一廠緊抓天然氣發(fā)展有利時機,在做好油氣穩(wěn)產(chǎn)的同時,積極開展凝析氣藏排水采氣理論研究及應(yīng)用取得明顯成效。
“氣井見水后導(dǎo)致井筒積液嚴(yán)重,氣層附加較大回壓,當(dāng)生產(chǎn)壓差小于排驅(qū)壓力時,導(dǎo)致氣層不能產(chǎn)出,無法攜液造成停噴。”該廠技術(shù)人員蘆林山解釋說。
“若提供大于排驅(qū)壓力的壓差,氣層將會再次產(chǎn)出。”帶著這樣的思路,技術(shù)人員精細(xì)研究,尋找技術(shù)對策,他們通過實驗法測取各區(qū)塊排驅(qū)壓力,對排水采氣井生產(chǎn)壓差進(jìn)行試算,采用電泵排水方式建立起足夠壓差,使井底壓差大于油藏排驅(qū)壓力。
4月份該廠首先在GP4井進(jìn)行排水采氣試驗,采用50方防氣電泵排水采氣,試算井底壓差1.85兆帕,大于區(qū)塊巖性排驅(qū)壓力中值0.9兆帕,日排液145方,日產(chǎn)氣9002方,目前已累增氣166萬方,新增可采儲量800萬方,提高采收率4個百分點,累計增效49萬元。
老油田開發(fā)過程中,底水錐進(jìn)封堵油氣通道、滲透率級差較大是造成油井產(chǎn)量下降的重要原因,該廠針對多輪次堵水失效井和多點出水無效井,大膽采用了凍膠堵水先導(dǎo)試驗獲得成功。
技術(shù)人員通過對前期堵水情況的分析,認(rèn)為水平段出水段少的井進(jìn)行多輪次堵水后不再有效,對水平段出水點較多井,進(jìn)行堵水基本不起作用,且油相微顆粒堵水存在局限性。
基于以上認(rèn)識,采油一廠技術(shù)人員嘗試采用不動管柱凍膠堵水,采用了水溶性聚合物凍膠堵劑,該堵劑具有“遇水成膠膨脹封堵,遇油收縮疏通”的較強油水選擇性,使油氣可優(yōu)先進(jìn)入高滲水侵通道。目前該廠已經(jīng)完成TK106H、TK906H等12口井凍膠堵水,累計增油2700噸。由于不動管柱施工,油井措施單價大幅降低,平均堵水單價由105萬下降至50萬左右。 來源:中國石化新聞網(wǎng)