摘要:介紹了進(jìn)口LPG氣化器在使用中出現(xiàn)的情況及相應(yīng)的檢修測試方法
1氣化站概況
佛山市燃?xì)饪偣粳F(xiàn)有同濟(jì)一區(qū)、同濟(jì)二區(qū)、環(huán)湖花園三座氣化站、地卜儲罐儲量分別為3×10m3、3x10m3和3x 50m3、各站使用的氣化器均為熱水循環(huán)式氣化器,其中間濟(jì)一區(qū)和同濟(jì)二區(qū)氣化站使用的是日本神樂牌BW一10S型氣化器,每站設(shè)三臺,二:開—備,每臺該型號氣化器最大氣化量為1000公斤/小時;環(huán)湖花園氣化站使用的氣化器有日本神樂牌BW一20S型氣化器一臺(最大氣化量為2000公斤/小時)、丹麥高山牌DA一2990型氣化器三臺(每臺最大氣化量為1000公斤/小時),三開—備。三座氣化站通過二百多公里長的地卜管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)向市區(qū)各管道氣用戶供氣。三座氣化站的氣化器投入使用的時間分別為:同濟(jì)二區(qū)氣化站為1993年7月、同濟(jì)一區(qū)汽化站為1995年3月和環(huán)湖花園氣化站為1997年11月。
2使用中出現(xiàn)的情況
1996年7月某日晚6時許用氣高峰時,同濟(jì)二區(qū)氣化站1號和3號氣化器氣相出口管管壁相繼出現(xiàn)凝霜甚至結(jié)冰、導(dǎo)致氣化器自動停止運(yùn)行。由于發(fā)現(xiàn)及時且同濟(jì)一區(qū)氣化站氣化器自動投入供氣運(yùn)行、才未造成全市停氣的重大事故。
3情況分析
由于當(dāng)時環(huán)湖花園氣化站的氣化器尚未投入使用、同濟(jì)二區(qū)氣化站作為主供氣站,氣化器出口設(shè)定的供氣壓力為0.076MPa,同濟(jì)一區(qū)氣化站作為輔供氣站.氣化器出口設(shè)定的供氣壓力為0.07MPa,且兩氣化站的六臺氣化器均為日本神樂牌BW一10S型熱水循環(huán)式氣化器。
每臺氣化器氣相出口均沒有液體傳感器,當(dāng)氣相出口帶液時將自動切斷氣相出口,氣化器停止運(yùn)行、防11:液相石油氣進(jìn)入市區(qū)管網(wǎng)。
當(dāng)時高峰小時用氣量約為1700kg/h、由于某種原因致使運(yùn)行中的l號和3號氣化器分別承擔(dān)的負(fù)荷有偏差產(chǎn)生偏流現(xiàn)象,造成1號氣化器超負(fù)荷運(yùn)行,氣相出門帶液使管壁凝霜結(jié)冰。1號氣化器因出口帶液自動停止運(yùn)行后、所有負(fù)荷由3號氣化器承擔(dān)、使本來末滿負(fù)荷運(yùn)行的3號氣化器變?yōu)槌?fù)荷運(yùn)行、同樣氣相出口帶液使管壁凝霜結(jié)冰而自動停止運(yùn)行。
導(dǎo)致運(yùn)行中的1號和3號氣化器之間產(chǎn)生偏流的原因估計有以下幾點:
(1)氣化器氣相出口壓力設(shè)定不一致
出口壓力設(shè)定值高將隨著用氣量的增加,氣化器內(nèi)壓力下降、液面上升、換熱面積增加使氣化量增大。出口壓力設(shè)定值低將因出口調(diào)壓器的節(jié)流作用、氣化器內(nèi)壓力升高、液面下降、換熱面積減少使氣化量減小,導(dǎo)致各氣化器所承受的負(fù)荷不同。
(2)氣化器內(nèi)水垢影響傳熱 由于長期使用一般自來水,水的硬度較高易使氣化器內(nèi)與水的接觸面形成水垢、減小傳熱系數(shù)使熱效率降低、從而減少氣化器的氣化量。各氣化器由于運(yùn)行時間的長短不同造成所結(jié)的水垢厚薄不—,熱效率受水垢影響的大小不同、氣化器的實際氣化量自然不同。
(3)氣化器內(nèi)結(jié)焦影響傳熱 經(jīng)常使用重組分較多的液化石油氣,使氣化器內(nèi)與石油氣的接觸面結(jié)焦影響傳熱,原理與水垢相似。但因為我們使用的進(jìn)口液化石油氣氣質(zhì)較好,且循環(huán)熱水的溫度僅為80℃,估計氣化器內(nèi)結(jié)焦的可能性不大。
(4)通過各氣化器的循環(huán)熱水流量不同 因各氣化器的熱水循環(huán)管的設(shè)計位置、管徑、管內(nèi)堵塞情況、氣化器內(nèi)部阻力和進(jìn)出水壓差等等的不同,使單位時間內(nèi)通過各氣化器的循環(huán)熱水流量不同、單位時間內(nèi)各氣化器中液化石油氣所吸收的熱量因此不同、熱水流量大的氣化量大,熱水流量小的氣化量小。
4檢修測試
根據(jù)上述情況分析、我們決定對同濟(jì)二區(qū)氣化站各氣化器進(jìn)行逐臺檢修,檢修期間由同濟(jì)一區(qū)氣化站向全市供氣。
4.1外觀檢查
檢查氣化器主體及附屬設(shè)備、零件,發(fā)現(xiàn)無損傷、腐蝕、變形、螺栓折損松動等現(xiàn)象,安裝狀態(tài)無異常。
4.2置換
關(guān)閉氣化器液相入口閥,將氣化器內(nèi)液態(tài)石油氣全部氣化,關(guān)閉進(jìn)出氣化器的氣閥、水閥、排放氣化器內(nèi)存水、用放散火炬將氣化器內(nèi)剩余氣態(tài)石油氣降至表壓為零,再用氮氣置換干凈。
4.3主體分解檢查
(1)對氣化器主體進(jìn)行拆除分解,檢查主體及各零部件的腐蝕及骯臟情況,發(fā)現(xiàn)與液化石油氣接觸面無焦油狀物存在、與熱水接觸面有水垢及鐵銹等異物附 著在上面,1號氣化器最多。3號次之、2號最少、但 均不算很嚴(yán)重。用電動鋼絲刷清除異物、使接觸面露 出本來的金屬光澤。
(2)對氣化器主體及零部件焊接處進(jìn)行浸透探傷, 未發(fā)現(xiàn)有損傷和缺陷。
(3)對氣化器主體與液化石油氣接觸面和熱水接觸 面的殘存壁厚用超聲波測厚計進(jìn)行測量,結(jié)果合格, 同時可按下式計算年腐蝕速度:
width="100%" border=0>開始使用時的實測壁厚—殘存壁厚年腐蝕速度= --------------------------------- 使用年數(shù)
從而可推定耐用期限:
width="100%" border=0>殘存壁厚—不包含腐蝕余量在內(nèi)的計算壁厚推定耐用期限=---------------------------------------年腐蝕速度
4.4附屬設(shè)備分體檢查
對氣化器的各附屬設(shè)備,包括液體傳感器、調(diào)壓 器和閥門等進(jìn)行分解檢查,更換易損件如密封圈、皮 膜和墊片等、檢查各處有無腐蝕、變形,并進(jìn)行強(qiáng)度 和氣密性實驗、結(jié)果各項均合格。各安全附件(安全 閥、壓力表、溫度計)送有關(guān)部門強(qiáng)檢。
4.5重新安裝調(diào)試
將氣化器及附屬設(shè)備重新安裝,并進(jìn)行整體強(qiáng)度 和氣密性試驗,確保各處均無漏氣,開啟進(jìn)出氣化器 的氣閥、水閥,逐臺調(diào)整各氣化器氣相出口的調(diào)壓 器、使代化器供氣壓力保持一致,進(jìn)行氣化器試運(yùn) 行,密切注意有無異常情況及各儀表讀數(shù)是否正常, 發(fā)現(xiàn)此時各氣化器進(jìn)出水溫差相同,氣相出口壓力 一致、且不再出現(xiàn)氣相出口管壁凝霜結(jié)冰現(xiàn)象,各氣 化器運(yùn)行正常,完成檢查報告書,經(jīng)申請同意后可正 式投入使用。
4.6完成檢查報告書
檢查報告書內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號、編號,檢 查的時間、地點、人員,設(shè)備的基本數(shù)據(jù)、平時使用 狀況、浸透探傷試驗表、超聲波厚度測定表、附屬設(shè) 備檢查表、安全附件檢查表、強(qiáng)度試驗記錄表、氣密 性試驗記錄表和檢查結(jié)果總表,并將檢查過程中拍攝 的相片打印出來,附于報告書后的《檢查狀況相片集》內(nèi),以備參考。
5幾點經(jīng)驗
經(jīng)檢修測試。證明當(dāng)時我們的情況分析正確、此次氣化器出現(xiàn)自動停止運(yùn)行的主要原因為:各氣化器氣相出口壓力存在偏差。再加上氣化器內(nèi)污垢的影響、使各氣化器間存在偏流。隨著總負(fù)荷的增加,導(dǎo)致1號及3號氣化器相繼超負(fù)荷運(yùn)行。通過此次情況分忻及檢修。我們有幾點經(jīng)驗僅供參考。
(1)對各氣化器氣相出口調(diào)壓器逐臺調(diào)壓應(yīng)在非用氣高峰(如深夜)時進(jìn)行。在用氣高峰( 一般為晚上6時至8時)時再進(jìn)行復(fù)調(diào)。使各氣化器出口壓力保持—致。
(2)使用雜質(zhì)及重組分較少的液化石油氣、嚴(yán)格按氣化器操作說明書進(jìn)行定期排污、以避免氣化器內(nèi)結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。
(3)對于熱水循環(huán)式氣化器或以水為中間介質(zhì)的電加熱式氣化器、可通過加裝軟水處理裝置降低水的硬度。減少水垢的產(chǎn)生?,F(xiàn)我公司三座氣化站均加設(shè)廠軟水處理裝置、并對儲水箱進(jìn)行了專門的防腐處理、以避免因水箱生銹而造成鐵銹物在氣化器內(nèi)積聚、效果良好。另外、要特別注意對循環(huán)水系統(tǒng)中的過濾器及時清洗和更換濾網(wǎng)。
(4)嚴(yán)格按氣化器操作規(guī)程進(jìn)行定期檢修。去除氣化器內(nèi)污垢.
(5)根據(jù)運(yùn)行記錄對氣化器的運(yùn)行時間進(jìn)行統(tǒng)計,合理安排備用氣化器的使用,使同一氣化站的各氣化器運(yùn)行時間大致相等。
(6)在有備用氣化站(輔供氣站)聯(lián)網(wǎng)供氣的條件下。主供氣站的氣化器可全部投入運(yùn)行而不設(shè)備用氣化器、快各氣化器運(yùn)行條件盡量一致。
(7)主供氣站與輔供氣站間的供氣壓差應(yīng)根據(jù)供氣規(guī)模、供氣壓力及供氣管網(wǎng)的儲氣量、中壓用戶的爐具適應(yīng)性等條件而定、一般不應(yīng)相差太大。我公司主、輔供氣站的供氣壓力分別為0.076MPa及0.07MPa、且運(yùn)行狀況良好。
(8)密切留意同型號氣化器進(jìn)出水溫差是否一致、如不—致,且不是溫度計本身誤差造成的話,則很有可能是各氣化器產(chǎn)生偏流造成的。
(9)按氣化器的最大氣化量、在氣相出口管處加裝限制相應(yīng)流量的限流閥(FL閥),可有效防止氣化器越負(fù)荷遠(yuǎn)行、但應(yīng)密切注意用氣高峰時管網(wǎng)壓力是否降低;將各氣化器氣相出口調(diào)壓器前的氣相管連通、作為氣相平衡管、通過氣相壓差平衡使各氣化器內(nèi)液化石油器液位基本一致,防止偏流產(chǎn)生。